红网时刻岳阳6月5日讯(通讯员谢小飞张勇)近期,经过系列现场分期试验及反复研究,长岭炼化沥青料分馏蒸汽量采用7毫米限流孔板控制,质量损失从2.5%下降并稳定在0.7%。据测算,此举每天可节约调和成本1万元以上,破解了沥青料生产的难题。
此前,长岭炼化沥青料质量受分馏效率影响,质量损失达2.5%,指标居高不下,且多次调整成效明显,影响了沥青料的产出和调和成本,成为企业百日攻坚创效的重点课题项目。
4月以来,长岭炼化技术团队根据炼油分馏理论,发现适当增加沥青料分馏的蒸汽量,可以促进沥青料组分轻重分离,降低其质量损失。然而,直接接入1.0兆帕的蒸汽,容易将塔底重组分带入塔顶,并造成冒罐和管线结焦,即便使用阀门控制也无法达到效果。
通过多次现场研究,尝试使用限流孔板,作为控制蒸汽给汽量的手段。他们联系定制了三块孔径分别为2毫米、3毫米和5毫米的孔板,并依次加在蒸汽接口法兰处,以测试出最佳孔径。通过试验,使用5毫米孔板给汽,沥青料质量损失从2.5%降到了1.0%。为达到最佳运行指标,他们经过综合计算分析,将孔径增加到7毫米,沥青料质量损失再次下降,且稳定控制在0.7%,年增效超万元以上,为企业提质增效提供基础支撑。