白癜风不能吃什么 http://m.39.net/baidianfeng/a_8578059.html红网时刻岳阳12月7日讯(通讯员张勇)今年以来,长岭炼化组织技术团队开展加热炉技术攻关、关键指标劳动竞赛等系列活动,深度优化加热炉控制指标。11月,该公司加热炉热效率提升至93%以上,在年中石化总部加热炉测评中取得了总分第一名的好成绩,大幅降低了总体运行成本和炼厂烟气外排。
加热炉是炼化装置重要的热源设备,燃气等消耗约占炼厂总能耗的30%,属于典型的能耗大户。对此,长岭炼化发挥无边界技术团队的专业优势,破除职能部门与运行单位、工艺与设备、上游与下游之间的管理壁垒,集中技术力量攻关加热炉热效率。
技术团队对监测月报、运行数据、各监控平台历史数据进行逐项分析,并组织生产指挥、运行操作、技术维保等单位联合研究加热炉优化提效”课题,提出16项优化、提效措施,制定“一炉一策”实施方案,使得各加热炉操作办法更加具体化和针对性。同时,他们根据现场实际情况制定红黄炉评比计分表,每月进行考核评比,运用绩效杠杆激发各层级员工积极参与加热炉优化的积极性。
炼油一部就调整排烟温度、氧含量、露点腐蚀等核心问题进行专题攻关,发现提高加热炉热效率的关键在于降低排烟温度和过剩空气系数,减少炉体表面的散热损失。他们及时调整燃气阀、风门和清理火嘴,确保各项指标达标。炼油二部通过投用加热炉优化控制器,紧盯操作、严控指标,将氧含量维持低控至1.5%。同时,他们及时更换低氮火嘴、调整热管角度等,提高加热炉设备完好率,大幅提升节能效果。截至目前,炼油一部各加热炉热效率平均指标达到94.39%,炼油二部加热炉热效率最佳指标达到94.8%,炼油生产装置加热炉多项数据创历史最优。